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结合实际铁水条件及转炉炉况

结合实际铁水条件及转炉炉况

时间:2014/11/21 8:59:00     点击:1342

   日前,条材总厂一炼钢分厂通过多轮小批量试验,取得高碳低磷炼钢工艺优化历史性突破,其转炉出钢碳含量达到0.4%以上,磷含量低于0.02%,出钢温度达1630℃;重轨钢高碳出钢比例从零增至30.8%。新工艺如实现大规模生产,能有效减少钢水中的脱氧产物,控制夹杂物的生成,还降低增碳剂成本,实现低成本、高质量生产。

  按常规,该分厂在转炉炼钢中主要采取“低碳出钢增碳”工艺,存在钢水中脱氧夹杂物增多、碳粉烧损大、大罐内钢水温降剧烈、合金收得率低等不利因素。为消除上述不足,实现钢坯低成本、高质量生产,该厂吸取和借鉴国内外高碳低磷炼钢工艺的成功经验,结合实际铁水条件及转炉炉况,在探讨和清理炼钢工艺技术条件后,积极组织高碳低磷单炉次炼钢优化试验。

  试验中,分厂摸索转炉去磷规律,提高转炉前期去磷效率,控制熔池升温速率,进一步优化转炉石灰石的加入模式,通过枪位及供氧强度的调整,满足高碳低磷吹炼工艺要求;为适应新工艺的生产节奏,分厂订购一台直读光谱仪置于炉前,方便炉前出钢试样的分析化验,减少转炉出钢等样时间;该分厂还总结出转炉“一倒式”操作模式,确保出钢碳、出钢磷和出钢温度的稳定。


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